Крупное предприятие химической промышленности – куйбышевский завод «Анозит» – представило первые итоги внедрения бережливых технологий. На заводе нарастили производство перекиси водорода и повысили зарплаты работникам, сообщает правительство НСО.
Предприятие «Анозит» включено в перечень стратегических оборонных предприятий страны. На заводе производят компоненты ракетного топлива, взрывчатки и другие химические вещества. В рамках нацпроекта «Производительность труда» на предприятии оптимизировали производство перекиси водорода. Всего за полгода благодаря внедрению бережливых технологий удалось увеличить выработку продукта на 11%, не увеличивая число персонала, количество сырья и время работы.
«Национальный проект позволил крупному производителю химической продукции, стратегически важному для всей страны в условиях импортозамещения, повысить производительность, не применяя при этом затрат и дополнительных средств. Этот пример показателен. До конца 2024 года в нацпроект войдет еще более 20 предприятий, набор продолжается», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Дамир Рамаев,
заместитель директора ФКП “Анозит”:
Сотрудники нашего предприятия вместе с экспертами регионального Центра компетенций Корпорации развития региона проделали большую работу. Визуализировали схему всего потока производства, нашли и устранили потери, навели порядок на рабочих местах. Важна системная работа, поэтому мы начинаем внедрять бережливые технологии в других производственных цехах.
Наибольшую эффективность дало внедрение почасового производственного анализа. При выявлении отклонений в технологическом процессе появилась возможность оперативного реагирования со стороны работников цеха и приведения параметров к установленным нормативам. Ход процесса можно отследить по компьютеру, установленному в пультовой производства.
Даниил Алексеев,
начальник отделения:
После построения диаграммы «Спагетти» в цехе оптимизировали маршруты перемещения сотрудников при выполнении работ. В результате лишние перемещения сократили на 1 500 м (10%) и 3,4 часа (11%).
Кроме того, организовали по системе 5С рабочие места слесарей и укомплектовали их необходимым оборудованием. Это позволило решить проблему долгих поисков инструментов, в том числе и в других цехах. Также для обеспечения работников цеха своевременной и единой информацией о ходе выполнения производственных задач разработан информационный центр. На инфостенд поместили доску решения проблем, на которую заносят все отклонения в производственном процессе, мероприятия по их устранению, сроки выполнения.
Еще по теме: